某电厂脱硫设备运转近十年后,脱硫功率下降,主要为计划煤种改动所酿成的,经过技改后脱硫功率有所进步,抵达93℅~95℅。本文就影响脱硫功率的主要要素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴笔直度等进行分析,主张采取改进浆液池切泡、添加塔内构件改进气液传质等措施进一步进步脱硫功率。
1.原设备工艺流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,再经U颈进入逆流塔继续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后经过增压风机送到烟囱排放;当脱硫设备停运或事端时,FGD设备入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量巨细经过增压风机导叶开度进行调节;每套脱硫设备浆液循环泵计划4台,母控制喷淋。氧化风机计划1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15安置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池经过隔墙阻隔,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超越3000mm时,才干抵达切泡池;吸收塔调整运转液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分经过脱水体系生成石膏,一部分直接经过抛浆体系排出设备。
2.设备技改
为习惯高硫煤种,该电厂脱硫设备于2008年至2009年进行改造,FGD进出口烟道内加热器撤销,浆液循环量由原本的22500m3/h添加到42500m3/h。液汽比由原本的20.4添加到35.4,吸收塔浆池运转液位仍然为5700mm,浆池容积由799 m3添加到1325㎏m3。浆液循环时刻由原本的2.13分钟缩短至1.87分钟。吸收塔浆池中石膏停留时刻由原本的10.133h添加到12.44h。烟气量由原本的1087200Nm3/h添加到1200000Nm3/h,烟气温度由原本的142℃进步到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原计划14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔Ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原计划4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速维持在3.81m/s。吸收塔出口烟气温度由原计划48.9℃进步53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上添加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000Nm3/h基础上添加1台30000 Nm3/h的氧化风机。脱水体系新增一套皮带脱水机,扩容后的吸收塔浆液移出吸收塔仍采用一半脱水一半抛浆的办法。
3.改造后设备运转参数
为进一步提升脱硫功率而采取新的措施供给牢靠的数据支撑,调试单位搜集了一段时刻内脱硫设备的运转参数及其趋向并进行了一些相应试验。
4 影响要素分析
从以上氧化风机对循环泵电流运转趋向的影响和别的要素对脱硫功率的影响的历史数据绘制成的表格可以得出,氧化空气是引起循环泵电流动摇范围较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液pH值、负荷以及煤质含硫量对脱硫功率均有较大影响。但影响脱硫功率的要素不限于上述要素,还包括浆液喷嘴笔直度,浆液喷射高度、浆液喷嘴间隔、遮盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等要素。
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